水泥廠高壓變頻改造
發(fā)布時(shí)間:2019-07-30 09:51:28來源:
水泥廠高壓變頻改造
水泥廠高壓變頻改造
1、窯尾高溫風(fēng)機(jī)系統(tǒng)簡介
目前水泥廠生產(chǎn)線一般均為干法懸窯,其窯燒成系統(tǒng)流程簡圖如圖1所示。
圖1 窯燒成系統(tǒng)流程簡圖
旋窯是一個(gè)有一定斜度的圓筒狀物,預(yù)熱機(jī)來的料從窯尾進(jìn)入到窯中,借助窯的轉(zhuǎn)動(dòng)來促進(jìn)料在旋窯內(nèi)攪拌,使料互相混合、接觸進(jìn)行反應(yīng),物料依靠窯筒體的斜度及窯的轉(zhuǎn)動(dòng)在窯內(nèi)向前運(yùn)動(dòng)。窯內(nèi)燃燒產(chǎn)生的余熱廢氣,在窯尾高溫風(fēng)機(jī)的作用下,通過預(yù)熱器對(duì)進(jìn)入窯尾前的生料進(jìn)行預(yù)熱均化,降溫后的余熱廢氣再通過高溫風(fēng)機(jī)抽出進(jìn)入廢氣處理(除塵及排出)。
均化好的生料預(yù)熱后在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)煅燒成熟料,回轉(zhuǎn)窯內(nèi)需要合適的氣壓及溫度,才能使煤粉有一定的懸浮時(shí)間進(jìn)行充分燃燒,生料才能在窯內(nèi)達(dá)到很好的熱處理。窯內(nèi)因物料的堆積變化很大,所以瞬時(shí)氣壓變化頻繁。窯尾高溫風(fēng)機(jī)一方面用來調(diào)整窯內(nèi)氣壓,另一方面回轉(zhuǎn)窯內(nèi)鍛燒后的高溫熟料出來有廢氣,廢氣帶灰,通過窯尾高溫風(fēng)機(jī)引出由電收塵器將灰塵進(jìn)行處理,再將廢氣排掉。
荊門某水泥廠目前有三條干法懸窯生產(chǎn)線,日產(chǎn)為2000t、700t、2500t,分別為1995年、1998年、1999年投產(chǎn),到現(xiàn)在已運(yùn)行6~10年,并擁有一臺(tái)12MW中、低溫余熱發(fā)電機(jī)組,由于發(fā)電成本較高,余熱發(fā)電現(xiàn)已停運(yùn)。
日產(chǎn)2500t的窯生產(chǎn)線,高溫風(fēng)機(jī)電機(jī)配置為6kV1600kW,日產(chǎn)2000t的窯生產(chǎn)線,高溫風(fēng)機(jī)電機(jī)配置為6kV1400kW。在高溫風(fēng)機(jī)的電機(jī)與風(fēng)機(jī)之間,配有液力耦合器對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行調(diào)速,整個(gè)工藝過程主要是通過DCS的控制來調(diào)節(jié)液力耦合器的速度從而調(diào)整風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,達(dá)到控制窯內(nèi)負(fù)壓。
由于設(shè)備使用年限較長,目前液力耦合器漏油嚴(yán)重,運(yùn)行中每天需加油2~3次,以補(bǔ)充漏油,油面調(diào)整的控制回路失靈不能自動(dòng)調(diào)節(jié),在運(yùn)行中靠手動(dòng)調(diào)節(jié)置于固定轉(zhuǎn)速比。在運(yùn)行是時(shí)仍靠風(fēng)機(jī)擋板進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié),當(dāng)窯系統(tǒng)工況變化較大時(shí),現(xiàn)場值班人員根據(jù)中控制室的指令對(duì)液力耦合器的勺桿進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié),運(yùn)行操作非常不便。
2005年,水泥廠準(zhǔn)備對(duì)于2000t、2500t的兩條生產(chǎn)線進(jìn)行提產(chǎn),但由于高溫風(fēng)機(jī)中液力耦合器漏油嚴(yán)重,出力受到限制,不具備提產(chǎn)的條件,故提產(chǎn)一直未能實(shí)現(xiàn)。
2006年1~2月,我公司為該水泥廠2000t、2500t兩條生產(chǎn)線的高溫風(fēng)機(jī)及窯頭號(hào)EP風(fēng)機(jī)進(jìn)行了變頻調(diào)速改造,目前運(yùn)行情況良好,2000t的生產(chǎn)線的產(chǎn)量目前達(dá)2300t,2500t的生產(chǎn)線的產(chǎn)量目前達(dá)2900t,而高溫風(fēng)機(jī)變頻調(diào)節(jié)的耗電量還稍少于原液力耦合器調(diào)節(jié)的耗電量。
2、高溫風(fēng)機(jī)變頻改造方案
經(jīng)過對(duì)原系統(tǒng)進(jìn)行分析,對(duì)原系統(tǒng)的風(fēng)壓控制由原來的液力耦合器調(diào)節(jié)改為變頻器調(diào)節(jié),即取消原液力耦合器,將電機(jī)與液力耦合器之間用一連接軸取代液力耦合器連通,而由變頻器對(duì)電機(jī)本身進(jìn)行調(diào)速,比較后達(dá)到調(diào)整窯尾預(yù)熱器(高溫風(fēng)機(jī)入口)的壓力為工況要求值。
變頻器設(shè)備接入用戶側(cè)高壓開關(guān)和擬改造電機(jī)之間,如圖2所示,變頻器控制接入原有的DCS系統(tǒng),由DCS系統(tǒng)來完成正常操作。
圖 2變頻器連接圖
為了充分保證系統(tǒng)的可靠性,變頻器同時(shí)加裝工頻旁路裝置,可在變頻回路故障時(shí)將電機(jī)切換至工頻狀態(tài)下運(yùn)行,且切換方式為自動(dòng)切換。變頻器故障時(shí),電機(jī)自動(dòng)切換到工頻運(yùn)行,這時(shí)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速會(huì)升高,風(fēng)壓會(huì)發(fā)生很大變化,影響窯內(nèi)物料的煅燒質(zhì)量,故此時(shí)應(yīng)及時(shí)在DCS上對(duì)高溫風(fēng)機(jī)的風(fēng)門進(jìn)行及時(shí)調(diào)節(jié),降低風(fēng)機(jī)輸出風(fēng)量至工況要求值。變頻器及其工頻旁路開關(guān)由變頻器整體配套提供。電機(jī)、高壓斷路保留了用戶原有設(shè)備。
根據(jù)水泥廠提供的負(fù)載參數(shù)及運(yùn)行工況,我公司為2000t的窯尾高溫風(fēng)機(jī)配置SH-HVF系列高壓變頻器,其主要參數(shù)為:變頻器型號(hào)SH-HVF-Y6K/1800,隔離變壓器容量1800KVA,旁路開關(guān)柜容量400A。為2500t的窯尾高溫風(fēng)機(jī)配置SH-HVF系列高壓變頻器,其主要參數(shù)為:變頻器型號(hào)SH-HVF-Y6K/2000,隔離變壓器容量2000KVA,旁路開關(guān)柜容量400A。
3、改造過程簡述
由于原電機(jī)控制為液力耦合器調(diào)速,為了安裝變頻器,必須重新設(shè)計(jì)變頻器專用房。根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境,我們選擇在高壓配電室旁另建一變頻器專用房,此地方距高壓室較近,動(dòng)力電纜敷設(shè)方便。
由于現(xiàn)場灰塵較大,而變頻器為強(qiáng)迫風(fēng)冷,設(shè)備內(nèi)空氣流通量較大,為保障變頻器盡量少受外界灰塵的影響,在房間通風(fēng)設(shè)計(jì)上,設(shè)計(jì)了大面積專用進(jìn)風(fēng)窗,房間不另設(shè)其它窗口,基本上是密閉設(shè)計(jì)。通風(fēng)窗采用專用過濾棉濾網(wǎng),這樣使進(jìn)入變頻器室內(nèi)的空氣經(jīng)過通風(fēng)窗濾灰,進(jìn)入變頻器室內(nèi)的灰塵大大減小。
由于本變頻器功率較大,為保證足夠的通風(fēng)冷卻效果,在變壓器柜頂和功率柜頂分別獨(dú)立安裝了一整體風(fēng)罩,與各自的出風(fēng)口連成整體,保證變頻器整體冷卻通風(fēng)要求。
為減小安裝成本,動(dòng)力電纜保留了原高壓柜至電機(jī)的電纜,將電纜原接線由高壓柜牽至變頻器,再重新由高壓柜到變頻器敷設(shè)一根動(dòng)力電纜,由于變頻器房緊鄰高壓室,此電纜長度較短。
變頻改造后,由于需要取消原液力耦合器,我們按照液力耦合器的聯(lián)接尺寸設(shè)計(jì)制作了一套直接連接軸來代替液耦。連接軸的基座安裝尺寸、軸連接中心尺寸、軸徑尺寸、軸與電機(jī)及風(fēng)機(jī)側(cè)的連接靠背輪均與原液耦一致,安裝時(shí),僅需將原液耦拆除,將連接軸代替液力耦合器,現(xiàn)場僅作少量調(diào)整即可達(dá)到安裝要求,而不用對(duì)風(fēng)機(jī)及電機(jī)作任何調(diào)整,安裝方便快捷。
4.高壓變頻器取代液力耦合器節(jié)能分析
1、)液耦調(diào)速與變頻調(diào)速的耗電分析
水泥廠原高溫風(fēng)機(jī)帶有液力耦合器調(diào)速,現(xiàn)將液耦調(diào)速改造為變頻器調(diào)速。圖3為液力耦合器進(jìn)行風(fēng)機(jī)調(diào)整時(shí)的典型耗能曲線,表1為液耦與變頻調(diào)速的耗電特性對(duì)比。現(xiàn)根據(jù)曲線及對(duì)比表對(duì)液力耦合器改為變頻器調(diào)速的耗能情況進(jìn)行對(duì)比分析。
η: 液力偶合器的效率
Ns:液力偶合器的損失功率
I: 液力偶合器的輸出與輸入轉(zhuǎn)速之比
Nd:電機(jī)功率
Ns:液力偶合器的損失功率
I: 液力偶合器的輸出與輸入轉(zhuǎn)速之比
Nd:電機(jī)功率
Nf:負(fù)載功率
圖3液力偶合器的功率損失圖
表1 液耦與變頻調(diào)速的耗電特性
風(fēng)量 % | 軸功率 | 液力偶合器 | 變頻調(diào)速 | 變頻比液耦節(jié)電率 | ||
電機(jī)輸入 | 總損失 | 電機(jī)輸入 | 總損失 | |||
100 | 100 | 108 | 8 | 108 | 8 | 0 |
90 | 72.9 | 86 | 13.1 | 79 | 6 | 8.3 |
80 | 51.2 | 68 | 16.8 | 55 | 3.8 | 19.1 |
70 | 34.3 | 52 | 17.7 | 38 | 3.7 | 26.9 |
60 | 21.6 | 39 | 17.4 | 25 | 3.4 | 35.9 |
50 | 12.5 | 29 | 16.5 | 15 | 2.5 | 48.3 |
40 | 6.4 | 21 | 14.6 | 9 | 2.6 | 57.1 |
30 | 2.7 | 15 | 12.3 | 5 | 2.3 | 66.7 |
變頻運(yùn)行時(shí)高溫風(fēng)機(jī)風(fēng)量按85%計(jì)算,從表中查得對(duì)應(yīng)的變頻比液耦節(jié)電率為:
19.1×(100-85.7)/(100-80)=13.6 %
節(jié)電功率為:13.6%×1550=210kW
2、)變頻改造實(shí)際節(jié)能情況
水泥廠高溫風(fēng)要變頻改造前后,我們對(duì)相應(yīng)的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),現(xiàn)將部分?jǐn)?shù)據(jù)分析整理如下。
表2 2500t窯高溫風(fēng)機(jī)改造前后對(duì)比表
項(xiàng)目 | 改造前 | 改造后 |
窯喂料量(t/h) | 170 | 195 |
窯日產(chǎn)量(t) | 2500 | 2900 |
起動(dòng)調(diào)節(jié)方式 | 液耦 | 變頻 |
6kV側(cè)電流(A) | 180 | 150 |
電機(jī)電流(A) | 180 | 186 |
功率因素 | 0.83 | 0.96 |
平均耗電功率(kW) | 1550 | 1500 |
起動(dòng)電流(A) | 500 | 50 |
運(yùn)行速比/頻率 | 89% | 45Hz |
表3 2000t窯高溫風(fēng)機(jī)改造前后對(duì)比表
改造前 | 改造后 | |
窯喂料量(t/h) | 135 | 155 |
窯日產(chǎn)量(t) | 2000 | 2300 |
起動(dòng)調(diào)節(jié)方式 | 液耦 | 變頻 |
6kV側(cè)電流(A) | 150 | 120 |
電機(jī)電流(A) | 150 | 142 |
功率因素 | 0.81 | 0.96 |
平均耗電功率(kW) | 1260 | 1200 |
起動(dòng)電流(A) | 600 | 45 |
運(yùn)行速比/頻率 | 89% | 46Hz |
上述數(shù)據(jù)為改造后窯系統(tǒng)產(chǎn)量增加的條件下風(fēng)機(jī)耗電對(duì)比,由于現(xiàn)在產(chǎn)量提高,改造后比改造前風(fēng)機(jī)耗電量下降不多,從上兩表中可計(jì)算出各風(fēng)機(jī)相應(yīng)的節(jié)電功率。
2500t窯高溫風(fēng)機(jī)節(jié)電功率: 1550-1500=50(kW)
2500t窯窯尾EP風(fēng)機(jī)節(jié)電功率: 154-100=54(kW)
2000t窯高溫風(fēng)機(jī)節(jié)電功率: 1260-1200=60(kW)
2000t窯窯尾EP風(fēng)機(jī)節(jié)電功率: 138-70=68(kW)
根據(jù)我們?cè)谠O(shè)備調(diào)試和開窯過程中記錄的數(shù)據(jù),2500t窯在額定2500t的產(chǎn)量下,高溫風(fēng)機(jī)6kV側(cè)電流為約136A,耗電功率約為1360kW,比改造前同產(chǎn)量耗電功率下降約190kW。2000t窯在額定2000t的產(chǎn)量下,高溫風(fēng)機(jī)6kV側(cè)電流為約106A,耗電功率約為1060kW,比改造前同產(chǎn)量耗電功率下降約200kW。由此可推算出兩臺(tái)高溫風(fēng)機(jī)在額定產(chǎn)量下的節(jié)電量。
2500t窯高溫風(fēng)機(jī)節(jié)電功率:1550-1360=190(kW)
2000t窯高溫風(fēng)機(jī)節(jié)電功率:1260-100=200(kW)
此為估算節(jié)電值。變頻改造的另一大收益為提高了窯系統(tǒng)的產(chǎn)量達(dá)15%倍,由此而產(chǎn)生的增產(chǎn)效益是非常大的。
5.高壓變頻器在水泥廠使用中應(yīng)注意的問題
水泥廠因生產(chǎn)線粉塵較大,調(diào)速機(jī)械大多安裝在室外或庫下,環(huán)境較其它行業(yè)相比較為惡劣,操作人員一般集中在中控室。而高壓變頻器作為較精密的儀器設(shè)備,對(duì)環(huán)境要求較高,而生產(chǎn)現(xiàn)場時(shí)常無人且環(huán)境較差,對(duì)變頻設(shè)備運(yùn)行非常不利。故在水泥生產(chǎn)線上,高壓變頻器應(yīng)安裝在配電室內(nèi),或?qū)iT建造房屋。
由于高壓變頻器一般采用強(qiáng)迫風(fēng)冷,通過變頻器的空氣所帶的灰塵較多,因此,變頻器在水泥廠使用時(shí),必須加強(qiáng)防塵設(shè)計(jì)和維護(hù),有條件的場合,可設(shè)置變頻器專用室,采用空調(diào)冷卻。
變頻器頂部裝有散熱通風(fēng)孔及風(fēng)機(jī),灰塵和金屬物易于由此進(jìn)入裝置內(nèi)部,應(yīng)采取防護(hù)措施,防止內(nèi)部短路,推薦使用整體風(fēng)罩方案。
變頻器控制線必須采用屏蔽電纜,并且在布線范圍內(nèi)必須與動(dòng)力線相距一定距離,相交時(shí)必須轉(zhuǎn)90°角,千萬不要將控制線與動(dòng)力線放在同一電纜托架(或線框)內(nèi),以避免變頻器控制信號(hào)受到干擾。變頻器負(fù)載輸出線也要采取屏蔽措施,選用鎧裝電纜,以避免變頻器對(duì)附近儀表產(chǎn)生干擾。
在變頻器接線時(shí)要特別注意電源的輸入線和輸出線絕不能接錯(cuò),將電源輸入線接上變頻器輸出位置,會(huì)立刻損壞設(shè)備。
通常變頻器連接到電機(jī)的電纜長度要求不要超過150m,使用屏蔽電纜不能超過150m,這就必須考慮變頻器到受控電機(jī)之間的距離問題,在水泥廠中一般會(huì)碰到超過規(guī)定距離的情況,因此在變頻器的房屋設(shè)計(jì)上需根據(jù)現(xiàn)場條件合理安排。
變頻器的控制一般需接入到DCS系統(tǒng),而中控室到風(fēng)機(jī)間有一定的距離,因此,變頻器接入DCS系統(tǒng)時(shí),一般通過現(xiàn)地工作站進(jìn)行轉(zhuǎn)接,在控制電纜接入時(shí)需注意抗干擾處理。
6、變頻改造總結(jié)
根據(jù)我公司對(duì)水泥廠高溫風(fēng)機(jī)的高壓變頻器的安裝及使用情況,總結(jié)變頻器改造有以下優(yōu)點(diǎn)。
(1)安裝簡單,即將原高壓開關(guān)柜與電動(dòng)機(jī)之間插入安裝變頻器,對(duì)原有接線改動(dòng)不大。
(2)操作使用方便,變頻器操作只有簡單的開機(jī)、停機(jī)和頻率調(diào)整。
(3)能進(jìn)行無級(jí)調(diào)速,調(diào)速范圍廣,且調(diào)速精度高,適用性強(qiáng)。
(4)保護(hù)功能完善,故障率低,排風(fēng)機(jī)啟動(dòng)平穩(wěn),啟動(dòng)電流小,可靠性高。
(5)電動(dòng)機(jī)不需長期高速運(yùn)行,工作電流大幅度下降,節(jié)電效果顯著。
(6)由于變頻器取代了液耦調(diào)速,消除了機(jī)械及液壓高故障率的缺陷,設(shè)備維護(hù)費(fèi)用降低。
(7)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行振動(dòng)及噪聲明顯下降,軸承溫度也有很大的下降。
交流變頻調(diào)速器,以適用性強(qiáng)、可靠性高、操作使用方便等性能,受到用戶的歡迎。它應(yīng)用在調(diào)速、節(jié)電、軟啟動(dòng)方面,對(duì)企業(yè)有很大的實(shí)用價(jià)值。我公司高壓變頻器在該水泥廠對(duì)兩條生產(chǎn)線的四臺(tái)電機(jī)進(jìn)行了成功的改造,不僅節(jié)能效果明顯,提高了整個(gè)系統(tǒng)的工藝性能,同時(shí)也使兩條生產(chǎn)線大大提高了產(chǎn)量,得到用戶的好評(píng),并在當(dāng)?shù)厮嘈袠I(yè)中產(chǎn)生了很大的影響。
7、結(jié)語
目前,水泥行業(yè)的競爭非常激烈,但關(guān)鍵還是制造成本的競爭,而電動(dòng)機(jī)電耗就占成本近30%,而拖動(dòng)風(fēng)機(jī)用的高壓電動(dòng)機(jī)在電機(jī)中占有很大的比重,因此做好電動(dòng)機(jī)的降耗增效工作就顯得極為重要。高壓變頻調(diào)速技術(shù)目前已經(jīng)比較成熟,是水泥廠節(jié)能改造的理想設(shè)備,具有很高的推廣價(jià)值