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普傳PI7000變頻器在糖廠壓榨機(jī)的改造方案

發(fā)布時(shí)間:2019-08-02 10:14:38來源:

普傳PI7000變頻器在糖廠壓榨機(jī)的改造方案
一、 概況
在我國的制糖行業(yè)中,變頻器已廣泛地應(yīng)用在風(fēng)機(jī)、水泵等變轉(zhuǎn)矩負(fù)載,取得了顯著的節(jié)能效果。壓榨機(jī)作為糖廠重要的生產(chǎn)設(shè)備,一直采用傳統(tǒng)的控制方式定速運(yùn)行。其實(shí),從生產(chǎn)工藝和節(jié)能兩方面來分析,對(duì)壓榨機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造不但行之有效而且能大副提高企業(yè)效益。
二、 生產(chǎn)工藝分析
眾所周知,壓榨機(jī)出率是影響糖份總收的主要因素之一。若壓榨機(jī)出率提高1%,則總收回率提高0.88%~0.92%。影響抽出率的因素主要有以下幾方面原因:
1. 蔗糖中的纖維分受壓后離開榨機(jī)出口時(shí)又膨脹,此時(shí)被壓榨的纖維隨著自身的膨脹在出口處會(huì)吸去已榨出的一部分蔗汁,同時(shí)受到機(jī)效能的影響,甘蔗中的 糖份不可能全部榨出,這就形成了蔗渣中的糖份損失。
2. 蔗料的破碎度及形態(tài)是保證首座榨機(jī)抽出的前提。甘蔗破碎度好,蔗汁易于壓出,效果提高。
3. 降低蔗渣水分是提高抽出的保證。
4. 保證從撕解機(jī)輸送過來的蔗層厚度均勻?qū)μ岣叱槌雎史浅V匾H绻釋舆^厚,壓榨不徹底,使蔗渣造成浪費(fèi);如果蔗層過薄,壓不干蔗層,蔗渣水分過高,影響抽出率。
5. 在榨季后期,由于榨輥的磨損越來越嚴(yán)重,導(dǎo)致榨輥的間隙擴(kuò)大,使抽出率下降。
綜上所述,由于壓榨機(jī)轉(zhuǎn)速不可調(diào),從撕解機(jī)輸送過來的蔗層有大約10%的時(shí)間厚度會(huì)達(dá)不到要求,這樣會(huì)使蔗汁的平均抽出率低于95.4%。抽出率越低說明蔗汁流失越大,從而導(dǎo)致產(chǎn)量變低。如果能對(duì)壓榨機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),當(dāng)蔗層后度不夠時(shí)通過降低壓榨機(jī)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速使蔗層達(dá)到正常厚度后再進(jìn)行壓榨,這樣壓榨會(huì)比較充分,平均抽出率將可提高0.2%以上,同時(shí)由于轉(zhuǎn)速降低,電流下降從而達(dá)到節(jié)能省電的目的。普傳變頻器正是解決此調(diào)速問題的比較佳裝置。
三、 改造前工況
按一個(gè)工廠有5臺(tái)壓榨機(jī),技術(shù)參數(shù)如下:
序號(hào) 額定功率 額定電流 額定轉(zhuǎn)速 減速比
1 320KW 565A 976rpm 1:28.5/1:4
2 280KW 503A 980rpm 1:30/1:4.17
3 250KW 451A 980rpm 1:31.5/1:4.17
4 250KW 451A 980rpm 1:31.5/1:4.17
5 320KW 565A 976rpm 1:28.5/1:4
按日榨量2700噸計(jì)算,榨季為5個(gè)月,總榨量為40萬噸蔗;甘蔗糖份在13.6%~16%之間,取平均值14.5%;抽出率在95.5%~96.2%之間,取平均值95.8%;煮收按86%計(jì)算。經(jīng)過實(shí)測每榨1噸甘蔗耗電30度左右。電機(jī)方式為頻敏電阻啟動(dòng)。
四、 改造方案
壓榨機(jī)整改造系統(tǒng)由原電控柜、變頻柜和新電控柜組成。其中原電控柜為工頻啟動(dòng)柜,變頻柜采用普傳科技PI7000 320M3變頻器,該柜與新增電控柜組成新系統(tǒng)。在控制面板上設(shè)有系統(tǒng)選擇開關(guān)、工變頻選擇開關(guān)、變頻送電按鈕、電氣啟動(dòng)按鈕和電流設(shè)定按鈕。
1. 壓榨機(jī)自調(diào)整改造系統(tǒng)設(shè)有:原系統(tǒng)操作、調(diào)整、新系統(tǒng)工頻啟動(dòng)、新系統(tǒng)變頻啟動(dòng)、新系統(tǒng)自動(dòng)控制。
2. 手動(dòng)控制:分別為每臺(tái)電機(jī)安裝一臺(tái)變頻柜和一個(gè)變頻轉(zhuǎn)換柜。變頻柜的容量比電機(jī)容量放大一級(jí),保證系統(tǒng)的安全可靠性。當(dāng)變頻柜出現(xiàn)故障或異常現(xiàn)象時(shí)可通過變頻柜將系統(tǒng)切換到原來的啟動(dòng)柜,使壓榨機(jī)能正常連續(xù)生產(chǎn)。變頻轉(zhuǎn)換柜內(nèi)還裝有交流電抗器,可有效抑制諧波對(duì)電網(wǎng)的影響,同時(shí)保護(hù)變頻器不受電網(wǎng)浪涌電壓的沖擊。
3. 恒電流全自動(dòng)控制:根據(jù)對(duì)生產(chǎn)工藝的分析,為了提高抽出率,保證蔗層的厚度是非常重要的,也就是說要使電機(jī)的電流的波動(dòng)范圍越小越好。在上述受動(dòng)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加霍爾傳感器檢測電機(jī)的實(shí)際電流,作為變頻器的反饋信號(hào),變頻器根據(jù)反饋信號(hào)控制電機(jī)轉(zhuǎn)速。如果蔗層過厚,電機(jī)的電流變大,變頻器將把電機(jī)的轉(zhuǎn)速提高,使蔗層盡快被壓榨;如果蔗層過薄,電機(jī)的電流變小,變頻器將把電機(jī)的轉(zhuǎn)速降低,以便盡可能將蔗層壓榨徹底。這樣使電機(jī)電流始終在小范圍內(nèi)波動(dòng),從而保證蔗層厚度均勻,有助于提高抽出率。
4. 核子秤信號(hào)反饋全自動(dòng)控制:蔗層經(jīng)過核子秤計(jì)量后由輸送帶送往壓榨機(jī)進(jìn)行壓榨。核子秤輸出0~5V信號(hào)給調(diào)速器,調(diào)速器根據(jù)這個(gè)信號(hào)調(diào)節(jié)輸送帶的速度,保證蔗量的均勻。在上述受動(dòng)控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上將核子秤的信號(hào)反饋給變頻器,變頻器將蔗量的多少調(diào)節(jié)壓榨機(jī)的轉(zhuǎn)速,核子秤的信號(hào)大,表明蔗層厚,變頻器將電機(jī)的轉(zhuǎn)速升高;核子秤的信號(hào)小,表明蔗層薄,變頻器將把電機(jī)的轉(zhuǎn)速降低,從而保證蔗層厚度均勻,有助于提高抽出率。

五、 改造后的效益分析
1. 抽出率提高:根據(jù)測算,平均抽出率可提高0.2%以上,現(xiàn)在保守估計(jì)抽出率提高0.1%,按年榨40萬噸蔗,糖份14.5%,煮收86%計(jì)算:每個(gè)榨季多產(chǎn)糖40萬噸*14.5%*0.1%*86%=50噸 ,按2700元/噸糖計(jì):50噸*2700元/噸=13.5萬元 。即產(chǎn)量提高,使企業(yè)每個(gè)榨季多創(chuàng)收13.5萬元。
2. 節(jié)電:5臺(tái)榨汁機(jī)裝機(jī)總?cè)萘繛?420KW,根據(jù)測算,改造后每榨1噸甘蔗耗電減少2度,按年榨40萬噸蔗計(jì)算:每年節(jié)電:40萬噸*2度/噸=80萬度 按0.52元/度計(jì)算:80萬度*0.52元/度=41.6萬元。
3. 投資回報(bào)期:整套系統(tǒng)預(yù)算70萬左右, 13.5萬+41.6萬=55.1萬,可見整個(gè)變頻改造系統(tǒng)的投資在一個(gè)多榨季即可回收。

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