西門子交流控制系統在造紙廠中的應用
發布時間:2019-08-02 10:16:41來源:
一 系統概述 某造紙廠生產線1600紙機自84年投入使用,每年都創造著良好的經濟效益,特別是自從96年以來通過一系列的改造(如二次涂布的改造、二組烘缸提高干燥能力的改造、上網絕干量控制的改造以及新增3米大缸的改造)之后,其產質量已得到了飛躍的提高,產量由過去的年產1.1萬噸增加到1.7萬噸,質量也今非昔比。隨著產量的提高,紙機暴露出設計車速較低的問題,生產車速已經達到傳動系統的比較高設計車速75米/分,并且原來的直流總軸傳動方式表現出來的速度慢、傳動效率低、耗能高、控制方式落后、維護困難等缺點,大大制約了紙廠的進一步發展。為了使產品在激烈的市場競爭中立于不敗之地,決定通過改變紙機的傳動方式,以提高紙機的生產車速,擴大產量,提高生產效率,減少設備故障和設備維護成本,以創造更大效益。 二 系統要求 原有紙機采用單直流電機總軸傳動,通過機械分配轉速的方式,如下圖所示。由于在生產過程中機械磨損、皮帶的打滑等因素,造成速度匹配失調,容易形成斷紙、厚薄不均等現象。同時由于現場高溫潮濕,使直流電機維護量增加。為了優化產品質量,提高勞動生產率,取消直流電機及其動力的機械傳動部分,在每一個傳動分部安裝交流電機,采用交流分部傳動方式。 在這次改造中我們采用了西門子公司的交流傳動控制系統來實現,通過先進的控制方式,方便的人機交互系統,實現生產的全自動化,改造的基本目標如下: 1. 提高生產車速:紙機的車速由原來的比較高75米/分提高至125米/分。 2. 操作方便:由于采用了人機接口,可以直觀的了解設備運行的參數及狀況,操作簡單,便于調試。 3. 節能:由于棄用了原機械傳動系統,大大降低了機械損耗,而且由于交流變頻傳動系統在運行時一部分變頻器處于發電狀態,進一步節省了電能,初步估計比原系統節電40%左右。 4. 可靠性高:由于棄用了機構復雜的機械傳動系統,提高了系統的可靠性,節約了維護的費用,簡化了維護的過程。 5. 產品質量的提高:避免了直流電機的電刷粉塵對紙張質量的影響, 各部分的負荷控制和傳動的管理比較方便,便于生產過程的自動控制和調整,降低維護費用和節省勞動力。 三 系統配置與功能實現
四 使用效果分析 |