變頻與傳動之高壓變頻器原理及應(yīng)用
發(fā)布時間:2019-08-02 10:21:42來源:
隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)和微電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,高壓大 功率變頻調(diào)速裝置不斷地成熟起來,原來一直難于解決的高壓問題,近年來通過器件串聯(lián)或單元串聯(lián)得到了很好的解決。其應(yīng)用領(lǐng)域和范圍也越來越為廣范,這為工礦企業(yè)高效、合理地利用能源(尤其是電能)提供了技術(shù)先決條件。
1.引言
電機是工業(yè)生產(chǎn)中主要的耗電設(shè)備,高壓大功率電動機的應(yīng)用更為突出,而這些設(shè)備大部分都存在很大的節(jié)能潛力。所以大力發(fā)展高壓大功率變頻調(diào)速技術(shù)具有時代的必要性和迫切性。
2.幾種常用高壓變頻器的主電路分析
(1)單元串聯(lián)多重化電壓源型高壓變頻器
單元串聯(lián)多重化電壓源型高壓變頻器利用低壓單相變頻器串聯(lián),彌補功率器件IGBT的耐壓能力的不足。所謂多重化,就是每相由幾個低壓功率單元串聯(lián)組成,各功率單元由一個多繞組的移相隔離變壓器供電,用高速微處理器實現(xiàn)控制和以光導(dǎo)纖維隔離驅(qū)動。但其存在以下缺點:
a)使用的功率單元及功率器件數(shù)量太多,6kV系統(tǒng)要使用150只功率器件(90只二極管,60只IGBT),裝 置的體積太大,重量大,安裝位置和基建投資成問題;
b)所需高壓電纜太多,系統(tǒng)的內(nèi)阻無形中增大,接線太多,故障點相應(yīng)的增多;
c)一個單元損壞時,單元可旁路,但此時輸出電壓不平衡中心點的電壓是浮動的,造成電壓、電流不平衡,從而諧波也相應(yīng)的增大,勉強運行時終 究會導(dǎo)致電動機的損壞;
d)輸出電壓波形在額定負載時尚好,低于25Hz以下畸變突出;
d)輸出電壓波 形在額定負載時尚好,低于25Hz以下畸變突出;
e)由于系統(tǒng)中存在著變壓器,系統(tǒng)效率再提高不容易實現(xiàn);移相變壓器中,6kV 三相6繞組×3(10kV時需12繞組×3)延邊三角形接法,在三相電壓不平衡(實際上三相電壓是不可能絕對平衡的)時,產(chǎn)生的內(nèi)部環(huán)流,必將引起內(nèi)阻的 增加和電流的損耗,也相應(yīng)的就造成了變壓器的銅損增大。此時,再加上變壓器的鐵芯的固有損耗,變壓器的效率就會降低,也就影響了整個高壓變頻器的效率。這 種情況在越低于額定負荷運行時,越是顯著。10kV時,變壓器有近400個接頭、近百根電纜。在額定負荷時效率可達96%,但在輕負荷時,效率低于90%。
(2)中性點鉗位三電平PWM變頻器
該系列變頻器采用傳統(tǒng)的電壓型變頻器結(jié)構(gòu)。中性點鉗位三電平PWM變頻器的逆變部 分采用傳統(tǒng)的三電平方式,所以輸出波形中會不可避免地產(chǎn)生比較大的諧波分量,這是三電平逆變方式所固有的。因此在變頻器的輸出側(cè)必須配置輸出LC濾波器才 能用于普通的鼠籠型電機。同樣由于諧波的原因,電動機的功率因數(shù)和效率、甚至壽命都會受到一定的影響,只有在額定工況點才能達到比較佳的工作狀態(tài),但隨著轉(zhuǎn)速的下降,功率因數(shù)和效率都會相應(yīng)降低。
多電平+多重化高壓變頻器。多電平+多重化高壓變頻器的本意是想解決高壓IGBT的耐壓有限的問題,但此種方式,不僅增加了系統(tǒng)的復(fù)雜性,而且降低了多重化冗余性能好和三電平結(jié)構(gòu)簡單的優(yōu)點。因此此類變頻器實際上并不可取。
此類型變頻器的性能價格優(yōu)勢并不大,與其同時采用多電平和多重化兩種技術(shù),還不如采用前面提到的高壓IGBT的多重化變頻器或者三電平變頻器。
(3)電流源型高壓變頻器
功率器件直接串聯(lián)的電流源型高壓變頻器是在線路中串聯(lián)大電感,再將SCR(或GTO、 SGCT等)開關(guān)速度較慢的功率器件直接串聯(lián)而構(gòu)成的。
這種方式雖然使用功率器件少、易于控制電流,但是沒有真正解決高壓功率器 件的串聯(lián)問題。因為即使功率器件出現(xiàn)故障,由于大電感的限流作用,di/dt受到限制,功率器件雖不易損壞,但帶來的問題是對電網(wǎng)污染嚴重、功率因數(shù)低。并且電流源型高壓變頻器對電網(wǎng)電壓及電機負載的變化敏感,無法做成真正的通用型產(chǎn)品。
電流源型高壓變頻器是比較早的產(chǎn)品,但凡是電壓型變頻器到達的地方,它都被迫退出,因為在經(jīng)濟上、技術(shù)上,它都明顯處于劣勢。
3.IGBT直接串聯(lián)的直接高壓變頻器
3.1 主電路簡介
圖1.IGBT直接串聯(lián)高壓變頻
如圖1所示,圖中系統(tǒng)由電網(wǎng)高壓直接經(jīng)高壓斷路器進入變頻器,經(jīng)過高壓二極管全橋整流、直流平波電抗器和電容濾波,再通過 逆變器進行逆變,加上正弦波濾波器,簡單易行地實現(xiàn)高壓變頻輸出,直接供給高壓電動機。
功率器件IGBT直接串聯(lián)的二電平電壓型 高壓變頻器是采用變頻器已有的成熟技術(shù),應(yīng)用獨特而簡單的控制技術(shù)成功設(shè)計出的一種無輸入輸出變壓器、IGBT直接串聯(lián)逆變、輸出效率達98%的高壓調(diào)速系統(tǒng)。
對于需要快速制動的場合,采用直流放電制動裝置,如圖2所示:
圖2.具有直流放電制動裝置的IGBT直接串聯(lián)高壓變頻器主電路圖
如果需要四象限運行,以及需要能量回饋的場合,或輸入電源側(cè)短路容量較小時,也可采用如圖3所示的PWM整流電路,使輸入 電流也真正實現(xiàn)完美正弦波。
圖3.具備能量回饋和四象限運行的IGBT直接串聯(lián)高壓變頻器主電路圖
3.2 IGBT直接串聯(lián)高壓變頻器25Hz、30Hz、40Hz、50Hz電壓、電流輸出波形及諧波圖:
3.3 核心關(guān)鍵技術(shù)
(1)高速功率器件的串聯(lián)技術(shù)
根據(jù)查新,世界 各國均未生產(chǎn)出IGBT直接串聯(lián)的高壓變頻器。原因正如一些權(quán)威人士所言:“IGBT是不能串聯(lián)的。因為開關(guān)時間短,微秒級,很難保證所有管子串聯(lián)同時開關(guān)。否則有的早開,所有的電壓都來加在晚開的管子上,那么這個1200V的管子加上6000V,只能燒掉,一燒一串,不可能串聯(lián)。”
(2)正弦波技術(shù)
高壓電機對變頻器的輸出電壓波形有嚴格的要求,是業(yè)內(nèi)人士都知道的常識。解決變頻器輸出電壓波形,從兩方面著手:一是優(yōu)化PWM波形;二是研制出特種濾波器。
過去一些人認為:“三電平的電壓波形一定優(yōu)于二電平,今后就是低壓變 頻器也應(yīng)采用三電平。”,這種說法可能不太全面。三電平的總諧波含量可能低于二電平,但由于三電平的11次、13次諧波含量特別高,處理起來特別困難,而二電平只要波形優(yōu)化得好,60次以下的諧波皆可大大降低。而對60次以上的諧波濾波自然容易得多。人們使用三電平是為避免器件串聯(lián)的困難,不得已而為之。
(3)抗共模電壓技術(shù)
僅解決IGBT的串聯(lián),并不能甩掉輸入變壓器。原因在于共模電壓的存在。在低壓變頻器領(lǐng)域,近年來發(fā)現(xiàn)的電機軸承損壞,共模電壓就是影響之一,在高壓變頻器的領(lǐng)域中,共模電壓更是必須解決的關(guān)鍵問題之一。共模電壓(也叫零序電壓),是指電動機定子繞組的中心點和地之間的電壓。
共模電壓也是對外產(chǎn)生干擾的原因,特別是長線傳輸設(shè)備。無論是電流源還是電壓源變頻器產(chǎn)生共模電壓是必然的。技術(shù)人員根據(jù)共模電壓產(chǎn)生的機理,采取了“堵和疏”的辦法將共模電壓消滅在變頻器內(nèi)部。
由于采用了上述三項核心關(guān)鍵技術(shù),使IGBT直接高 壓變頻器的效率達到98%以上。輸出電壓正弦化、共模電壓比較小化。適用于任何異步電機、同步電機,無需降容使用,幾km的長線傳輸也無問題。對于傳輸距離 太長時應(yīng)考慮線路電壓補償。如提高電壓或增大導(dǎo)線截面等。
4 系統(tǒng)特點:
(1)電壓等級為3kV-10kV;
(2)系統(tǒng)自帶專門設(shè)計的高壓開關(guān)柜,與本身高壓變頻器高效安全配套,并含變/工頻切換裝 置和電子式真空斷路器;
(3)全中文操作界面,基于Windows操作平臺,彩色液晶觸摸屏,便于就地監(jiān)控、設(shè)定參數(shù)、選擇功能和調(diào)試;
(3)內(nèi)置PLC可編程控制器,易于改變和擴展控制邏輯關(guān)系;
(4)高壓主電路與低壓控制電路采 用光纖傳輸,安全隔離,使得系統(tǒng)抗干擾能力強;
(5)控制電路通訊方式采用全數(shù)字化通訊;
(6)系統(tǒng)的 整流單元、逆變單元設(shè)計,選用組合模塊化積木結(jié)構(gòu),整機占地面積小、重量輕,便于安裝、維護;
(7)裝置可在本機上操作,也可實 現(xiàn)遠距離外控,具備完善、方便的操作功能選擇;
(8)系統(tǒng)具有標(biāo)準(zhǔn)的計算機通訊接口RS232或RS422、RS485,可方便 的與用戶DCS系統(tǒng)或工控系統(tǒng)組態(tài)建立整個系統(tǒng)的工作站,進一步提高系統(tǒng)的自動化控制程度,實現(xiàn)整個工控系統(tǒng)的全閉環(huán)監(jiān)控,從而獲得更加完善的、可靠自動化運行;
(10)具備全面的故障監(jiān)測、可靠的故障報警保護功能;
(11)輸入功率因數(shù)高,輸出電壓諧波 含量小,無需功率因數(shù)補償和諧波抑制器;
(12)輸出電壓為標(biāo)準(zhǔn)正弦波形,對電纜和電動機的絕緣無損害,減輕電動機的軸承和葉片 等機械部分震動和磨損,延長電動機的使用壽命,輸出至電動機的線纜長度可達20km;
(13)采用獨特的抗共模電壓技術(shù),使系統(tǒng)*模電壓≤1000V,無需再提高電動機的絕緣等級,無需專用電機;
(14)易于實現(xiàn)能量回饋和四象限運行;并可直接引出直流 進行直流輸電;
(15)對用戶的高壓異步電動機無任何特殊要求。不但適用于新舊異步電動機,也適用于同步電動機。
5.應(yīng)用實例:IGBT直接串聯(lián)高壓變頻器在 煉鐵廠沖渣泵上的應(yīng)用
5.1 應(yīng)用概況
永峰鋼廠是萊鋼集團公司的一個主要生產(chǎn)廠,負責(zé)公司所需鐵水和鐵塊冶煉。高爐冶煉鐵水過程中產(chǎn)生大量的熔渣,通常是用大流量的中壓水將其降溫并 沖散,同時輸送到水渣池回收,作為煉鐵生產(chǎn)的副產(chǎn)品。高爐生產(chǎn)是不間斷的,一般情況下每天出鐵15次,在高爐出鐵前、后各放一次渣,兩次出渣時間約 30min,在此時間內(nèi)要求水沖渣系統(tǒng)的水泵滿負荷工作,其余時間水泵只需保持約30%水流量防止管道堵塞即可。4#-高爐使用ZGB-300型沖渣泵,原系統(tǒng)運行時,起動前管道進出水閥門關(guān)閉,起動后閥門開度約90%,機組全速運行,電網(wǎng)電壓6300V,電機運行電流33A,功率因數(shù)81.6%,耗電功率294kW。不需沖渣水時通過調(diào)節(jié)閥門在30%來調(diào)節(jié)水流量(此時電機電流25A),耗電功率214kW,一方面導(dǎo)致大量的節(jié)能損失,另一方面頻繁操作閥門,致使其使用壽命大大降低,增加了停產(chǎn)更換閥門的時間,為此公司決定對4#高爐沖渣泵進行改造。
5.2 改造方案
由電機轉(zhuǎn)速公式n=60f×(1-s)/p可知:只要改變電機的頻率f,就可以實現(xiàn)電機的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),高電壓大功率變頻器通過控制IGBT(絕緣柵雙極型電力場效應(yīng)管)的導(dǎo)通和關(guān)斷,使輸出頻率連續(xù)可調(diào)。而且是隨著頻率的變化,輸出電流、電壓、功率都將發(fā)生變化,即負荷大時轉(zhuǎn)速大, 輸出功率大,負荷小時轉(zhuǎn)速小,輸出功率也小。
由流體力學(xué)::Q′=Q(n′/n) 、H′=H(n′/n)2 、P′=P(n′/n)3 可知: 當(dāng)泵機低于額定轉(zhuǎn)速時節(jié)電為:E=〔1-(n′/n)3〕×P×T(kWh)
可見,通過變頻改造,沖渣泵流量Q、壓力H及軸功率P都將發(fā)生較大的改 變,不但節(jié)能而且大大提高了設(shè)備運行性能。根據(jù)沖渣泵的實際特性對其進行了具體改造,沖渣泵在沖渣時工作在49.5Hz,在不沖渣時工作在25Hz,考慮 到工藝對調(diào)速精度要求不是很高,本系統(tǒng)只采用開環(huán)控制并在高爐值班室操作,需沖渣時給調(diào)節(jié)系統(tǒng)一個“1”的信號,電機高速運行,不需沖渣時將此信號取消,電機低速運行,取得了很好的節(jié)能效果。
5.3 改造后的系統(tǒng)實際運行狀況
根據(jù)18個月的運行,經(jīng)過反復(fù)多種測試各運行參數(shù)一直正常,變頻器質(zhì)量性能良好,安全可靠,各項指標(biāo)均達到了設(shè)計要求.
(1)諧波抑制效果良好。電壓諧波含量小于3%,符合IEEE519-1992和GB/T14549-93標(biāo)準(zhǔn)。
(2)各種保護功能完善。過流、過壓、欠壓、故障保 護等功能可靠,并且考慮了外部電網(wǎng)的防雷擊等多環(huán)節(jié)保護功能。
(3)各種指示功能完備。具有輸入、輸出電流和電壓、運行頻率、故障顯示、運行狀態(tài)指示等功能。
(4)操作簡便。同普通的低壓變頻器的功能操作方式相似,功能設(shè)置和調(diào)整簡單方便。
5.4 改造效益
機組49.5Hz運行和無變頻器運行相比可節(jié)省功率ΔP1=P50-P49.5=80kW;
機組25Hz運行和無變頻器運行相比可節(jié)省功率ΔP2=214kW-P25=132kW;
年節(jié)電量:ΔW= (H1ΔP1+H2ΔP2)=365(7.5×80+16.5×132)=1013970kWh;
(注:每年按365天 計H1:沖渣時間=15×30/60=7.5小時;H2:不沖渣時間=24-7.5=16.5小時);
經(jīng)濟效益:ΔW電價=1013970×0.56=567823元(注:萊鋼廠工業(yè)電價0.56元/kWh);
實現(xiàn)電機軟起動功能,延長了電機壽命,大大減少了沖渣泵故障發(fā)生率;
提高了自動化水平,節(jié)約了大量工業(yè)用水;
由上述可知,綜合經(jīng)濟效益每年可達60多萬元,一年即可全部收回成本。
5.5 結(jié)論
通過對沖渣泵系統(tǒng)的變頻調(diào)速的技術(shù)改造,經(jīng)過較長時間的運行檢驗,證明該產(chǎn)品性能可靠、功能齊全、技術(shù)先進,說明國內(nèi)自主開發(fā)的高壓變頻器在技術(shù)上已經(jīng)處于世界先進水平。由于IGBT直接串聯(lián)高壓變頻器無輸入輸出變壓器、體積小、性價比高、綜合性能好等方面均超過了國內(nèi)外其它產(chǎn)品,是新一代高性能高 壓變頻產(chǎn)品的代表,為高壓變頻調(diào)速技術(shù)在廠內(nèi)其它工序的技術(shù)改造提供了一條可行的途徑,在高壓變頻改造領(lǐng)域具有極大的推廣價值。